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比值控制系统及均匀控制系统维修实例

对比测试

比值控制系统

合成气在汽化炉的调整过程中,发现汽油比在低给定值10%时,炉温正常、有效,气才合格。

故障检查、分析:汽化炉的渣油裂解过程中,蒸汽的加入量是靠一个比值系统(汽/油比)来控制的,汽油比下降,蒸汽量也减少,但炉温正常、有效气合格,这说明实际蒸汽量并没有减少。首先检查回路信号是否正常,通过测量,信号传输无问题,又对一次差变校验,无问题。又检查了可以进汽化炉的蒸汽管道的阀门,结果发现,停车用的事故蒸汽切断阀处于开位,蒸汽是从这进入汽化炉的。

故障处理:关闭事故蒸汽手阀,汽油比慢慢恢复正常。然后检查切断阀,原来是因为电磁阀气路堵,造成错误位置,更换了电磁阀,一切恢复正常。

均匀控制系统维修实例
某串级均匀控制系统在投运时发现,主参数液位稳定在定值,而副参数波动较大,给后续工序造成较大干扰。
故障分析:均匀控制系统通常是对液位和流量两个参数同时兼顾,通过均匀调节,使两个互相矛盾的参数保持在所允许的范围内波动,即两个参数在调节过程中都应是缓慢变化的,而不应该稳定在某一恒定值上。
发生以上情况显然是控制器参数整定思路及方法不对造成的,应按如下步骤整定液位控制器和流量控制器参数。
①将液位控制器的比例度调至一个适当的经验值上,然后由小到大地调整流量控制器的比例度,同时观察调芾过程,直到出现缓慢的周期衰减过程为止。
②将流量控制器的比例度固定在整定好的数值上,由小到大地调整液位控制器的比例度,观察记录曲线,求取更加缓慢的周期衰减过程。
③根据对象情况,适当给液位控制器加入积分作用,以消除干扰作用下产生的余差。
④观察调节过程,微调控制器参数,直到液位和流量两个参数均出现更缓慢的周期衰减过程为止。


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2004-08-30
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