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玻璃管转子流量计的鉴定原理分析 玻璃管转子流量计的鉴定原理和流量数据的分析

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玻璃管转子流量计的鉴定原理分析

玻璃管转子流量计的鉴定原理和流量数据的分析常州市常法仪器仪表有限公司

在实际工作中,由于工作习惯或是其他原因,不少人采用前调气体的流量来检定玻璃管转子流量计。在检定中对气体流量的调节,前调和后调都能起到调节流量的作用,但是前调和后调到底有多大的差异,没有确定的论证。针对这一问题,笔者通过实验,利用容积法对玻璃管转子流量计进行检定,根据实测数据结合建立的数学模型,对前调与后调流量两种方法进行了对比分析。
  一、玻璃管转子流量计的检定原理及数学模型

   常州市常法仪器仪表有限公司玻璃管转子流量计的检定依据JJG257-2007《转子流量计》检定规程进行,检定时采用钟罩式气体流量标准装置。钟罩式气体流量标准装置在我国大量使用,是气体流量计量的传递标准和气体流量计检定的主要设备之一。这种装置的工作压力一般小于10000Pa,Zda流量取决于钟罩的体积大小及测试技术。根据目前国内的资料及现实的实验条件,其钟罩作为标准测量的Zda流量可达4500m3/h,装置的准确度优于±0.5%。

  钟罩式气体流量标准装置检定玻璃管转子流量计的工作原理是,首先打开进气阀,关闭出气阀,开动气泵使气体通过导管流入气体流量标准装置的工作量器内,当钟罩上升到Zgao位置时,关闭气泵,停止一段时间后,待标准容器内气体的温度稳定时,开始检定流量计。钟罩式气体流量标准装置本身是一个恒压源并给出标准容积的装置。打开出气阀和调节阀,钟罩以一定的速度下降,到达预定位置开始计时,流量计开始计数,到达预定位置时,停止计时、计数测出钟罩排出的气体体积、温度和时间,钟罩内的气体通过导气管经被检定的流量计流入大气,计算出流量计在刻度状态下的实际流量和示值误差。实际流量值Q(m3/h)可根据式(1)计算得出:
  式中:V——流量标准装置内排出的气体体积,m3;τ——在排出装置内的时间,h;PN、PS、Pm——标准状态下、流量标准装置内和流量计前的气体压力,Pa,PN=101325Pa;TN、TS、Tm——标准状态下、流量标准装置内和流量计前的气体温度,K,TN=273.15+20=293.15K。

  将实际流量值Q与被检流量计的显示值Q′相比较,利用式(2)可计算出被检流量计示值相对误差为
  式中:δV——被检流量计示值相对误差;Q′——被检流量计的显示值;Q——实际流量值。

  二、实验数据处理

  1.气体测量刻度换算

玻璃管转子流量计由于受其制造厂家标定设备的限制,通常只能用水或空气进行标定。所以,试验中所用的检定介质为非标定介质,应对转子流量计读数进行修正,也称为刻度换算。本实验中标准状态下的检定点为1000L/h,气体的密度受压力、温度变化的影响较大,因此,测量不同气体时要进行刻度换算。流量计的换算问题,实际上就是对于不同的流体浮子处于同一高度时,所反映出的流量值不同。这里使用了简化后的刻度气体换算公式,忽略了黏度对气体的影响。在实验时将检定温度设为常温,但介质不是干空气,所以要对流量示值进行修正,可用式(3)求出检定介质的修正值。
式中:qv0——流量计的气体示值(流量或输出信号所对应的流量);ρ01——使用气体在刻度状态下的密度;qv、P、T——工作状态下的气体流量换算到标准状态下的流量、被测气体的压力(即表压力与大气压力之和)及温度;ρ0、P0、T0——标准状态下被测干气体的密度、压力及开尔文温度,P0=101325Pa。

  标准状态下氧气的密度为1.331kg/m3,二氧化碳的密度为1.829kg/m3,空气的密度为1.205kg/m3,根据式(3),可以得到氧气修正后的检定点为945.44L/h,二氧化碳修正后的检定点为806.53L/h。
对于前调和后调流量,以每组中4次实际流量值的平均值作为前调和后调Z后的实际流量值,避免粗大误差对实验结果的影响。同理根据式(2),二氧化碳修正后检定点的值为806.53L/h,由图2中前调的平均值与后调平均值可得二氧化碳的示值误差:前调为14.3%,后调为7.0%,其计算过程与氧气的示值误差计算过程相同。

  对二氧化碳的数据分析可知前调流量平均值为705.81L/h,后调流量平均值为867.41L/h,较之于二氧化碳刻度修正后的检定点,后调流量与密度修正后检定点806.53L/h的值更为接近。前调流量相对误差为14.3%,后调流量相对误差为7.0%。二氧化碳的实验结果充分证明了在检定玻璃管转子流量计时,使用后调流量可使相对误差大大减小,检定结果更加准确。

  三、结束语

  实验结果证明,在检定玻璃管转子流量计时,看似没有差别的两种调节方法,其检定结果差异很大,对于检定结果的准确性而言,后调流量远远优于前调流量。实际检定时,建议将前调控制阀完全打开,使用后调流量调节阀。

  
2004-07-20
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